豫西集团江河公司:一项设备改进让人工成本“瘦身”
导言:今年9月份以来,随着多种产品的交叉作业,该公司原使用的脱模机已不能满足生产需求。原脱模机配置为滚轮支架,多用于方形产品脱模作业,针对圆形产品脱模时,滚轮支架高度尺寸调节受限,产品脱模后易造成模具划伤,且脱模作业时存在安全隐患。为了解决这一难题,该公司立足现有资源,抽调骨干人员组成攻关小组。
12月3日,豫西集团江河公司F1分厂工房内,操作工人正在使用改进后的脱模机进行脱模作业。“通过脱模机设备的改进,采用遥控作业不仅节约了一个人工成本,还消除了安全隐患,生产效率也一定幅度的提升。”该公司F1分厂副厂长王三黑介绍说。
今年9月份以来,随着多种产品的交叉作业,该公司原使用的脱模机已不能满足生产需求。原脱模机配置为滚轮支架,多用于方形产品脱模作业,针对圆形产品脱模时,滚轮支架高度尺寸调节受限,产品脱模后易造成模具划伤,且脱模作业时存在安全隐患。为了解决这一难题,该公司立足现有资源,抽调骨干人员组成攻关小组。攻关小组通过查阅资料和对设备工作原理分析,结合新的技术和工艺,对设备结构、控制系统进行优化升级。
重新设计滚轮支架。在脱模机滚轮中心增加凹槽设计,防止模具在脱模过程中出现滚动,避免模具磕碰、划伤。同时,设计制作可调节范围较大的支撑架。
改进脱模机脱模板结构。在脱模板内孔增加铜质内圈保护措施,使产品和缠绕模具柔性分离,减少产品在脱模过程中,因伸缩挤压对产品内外表面质量的影响。
变固定式操作为遥控操作。原有脱模机的操作台为固定式,必须有一人在操作台配合作业,由于操作台和脱模台之间有6米距离,脱模作业时操作人员有时候不能准确判定脱模挡板处的具体情况。通过对脱模机控制台进行改造,增加遥控的电气设施实现遥控操作,减少了1名操作人员。同时,作业过程中的安全隐患得以消除。
经过2个月的努力,改进后的脱模机投入使用。该公司利用一个月的时间先后对3种产品脱模作业的试用和验证,并对个别参数进行了优化和调整,能够满足生产需求,效果良好。(郝红伟)
免责声明:
※ 以上所展示的信息来自媒体转载或由企业自行提供,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本网站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如果以上内容侵犯您的版权或者非授权发布和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 有关作品版权事宜请联系中国企业新闻网:020-34333079 邮箱:cenn_gd@126.com 我们将在24小时内审核并处理。
标签 :
相关网文
一周新闻资讯点击排行
客户服务热线:020-34333079、34333137 举报电话:020-34333002 投稿邮箱:cenn_gd@126.com
版权所有:企业网讯 运营商:广州至高点网络科技投资有限公司 地址:广州市海珠区江燕路353号保利红棉48栋1004