中国石油西南油气田70余口老井累计增产天然气超4300万立方米
导言:今年年初以来,中国石油西南油气田公司以采气工艺为抓手,锚定“老井复产稳产”目标,在老气田科学开展“压舱石”工程,全面摸排老井状况,因地制宜实施“一井一策”举措,收到显著效果。1至7月,西南油气田对70余口老井开展工艺措施,累计增产天然气超4300万立方米,较去年同期增长166%,跑出了老井挖潜增量“加速度”。
近日获悉,今年年初以来,中国石油西南油气田公司以采气工艺为抓手,锚定“老井复产稳产”目标,在老气田科学开展“压舱石”工程,全面摸排老井状况,因地制宜实施“一井一策”举措,收到显著效果。1至7月,西南油气田对70余口老井开展工艺措施,累计增产天然气超4300万立方米,较去年同期增长166%,跑出了老井挖潜增量“加速度”。
西南油气田在2023年投产4套负压采气工艺现场的基础上,积极开展选井和工艺论证。新投运的2套负压采气工艺设备,成功让麻8井等关停井复产,促进了负压采气工艺技术高效推广应用。上半年,采用负压采气工艺复产增产的老井增至13口,日增产天然气超8万立方米,累计增产天然气超1100万立方米,较2023年同期增加121%,负压采气复产气量实现大幅增长。
为充分吸收页岩气平台增压工艺规模化应用的成功经验,西南油气田结合常规气井管理的特点,在常规老气井推广应用集输站增压采气工艺措施。岳114井站首次实施常规老气井集中增压获得成功,站内集输的5口老气井实现复产增产,日增天然气超1.7万立方米,上半年累计增产天然气320多万立方米,增压采气工艺增产效果明显。
西南油气田发挥车载压缩机气举作业的优势,优化生产运行管理程序,有效缩短作业前期的准备时间,快速响应项目建设单位需求。上半年,累计实施47井次,增产天然气1600多万立方米。针对磨溪气田一口老井的具体情况,西南油气田优化现场作业人员配置,强化设备日常维护,实现长期24小时连续作业稳定运行,上半年累计增产天然气530多万立方米。
西南油气田持续推广应用“柱塞+间开”、电潜泵等成熟井下排水采气工艺,在井26井连续运行电潜泵工艺。上半年,井26井采气工艺运行平稳高效,日增产天然气超3.5万立方米,累计增产天然气630多万立方米。在邛西8井等井实施“柱塞气举+间开”工艺,上半年累计增产天然气近250万立方米,通过井下排水采气工艺,实现关停井复产。
下一步,西南油气田将加强成熟采气工艺在老井挖潜方面的应用,评估和引进新技术、新工艺,不断拓展老井挖潜工作“武器库”,强化工艺应用现场跟踪及优化调整,高效实现关停老井复产、低效老井增产,为公司高质量上产500亿立方米夯实基础。
文章来源:中国石油天然气集团有限公司
免责声明:
※ 以上所展示的信息来自媒体转载或由企业自行提供,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本网站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本网站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如果以上内容侵犯您的版权或者非授权发布和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 有关作品版权事宜请联系中国企业新闻网:020-34333079 邮箱:cenn_gd@126.com 我们将在24小时内审核并处理。
标签 :
相关网文
一周新闻资讯点击排行