通讯员张娟许阳报道:近日,新疆天业能源管理公司燃运输煤廊道内,检修人员正在检修落煤管,检修技师杜疆使用创新后的“新法子”排除落煤管故障,确保原料输送的连续性。
“在落煤管衬板上加焊一层格栅板,实在是好点子,相当于利用煤和格栅板,制造一块煤层,用煤来抵挡煤流冲击保护衬板,解决落煤管漏粉现象。”在公司金点子分析会上,专业技术人员对生产部门上报的金点子一一探讨,多角度分析可行性方案。
落煤管漏粉是输煤系统最常见的故障,落煤管位于输煤皮带的上方,两条皮带之间上下间隔7-15米,原煤自上而下输送过程中,落煤管管壁持续受到高速下落的煤流冲刷,设备的长周期运行,导致了落煤管磨损漏粉频繁发生。落煤管是连接皮带输送机、破碎机煤仓等设备的关键通道,出现故障,会直接影响到电厂锅炉以及机组的运行安全可靠性,造成经济损失。同时,更换一整套落煤管加人工成本近10万余元,而且无法彻底根除,长久的煤流冲刷依然会面临相同的问题,如何才能彻底根除这一“顽疾”?
专业技术人员联合检修、运行人员反复研讨,分析一年来落煤管问题集中点,大胆尝试,集思广益,最终决定在衬板上制造一块“煤层”,用煤来抵挡煤流冲击就可以很好的保护衬板,并且避免进入衬板间隙保障落煤管不被冲刷。通过多次实验最终发现在受冲刷的衬板上加焊一层格栅板,可以很好的挂煤而形成煤层,避免了落煤管被煤流冲刷。经过长期运行证明,只要定期检查格栅板并进行更换,可以完全避免落煤管减薄漏粉现象,降低了施工难度和检修维护工作量。
生产技术室负责人介绍,第一批加焊的格栅板已完美形成天然屏障,落煤管漏粉情况已得到有效抑制,输煤廊现场环境得到提升,重复性缺陷得到有效抑制,检修成本下降较为显著。
能源管理公司从解决生产难题出发,将降本增效日常化,用活一个个“金点子”,以最小的成本将经济效益最大化,生产成本最小化。同时,鼓励全员积极参与创新创效,建立健全激励和容错机制,在评先选优、职称聘任等方面向取得成果的职工倾斜,充分调动职工的积极性主动性创造性,形成人人为企业分忧、个个为降本献计的良好局面。