(通讯员翟杰摄影报道)近日,天业集团汇合新材料有限公司工作人员通过对DMO精馏系统的技术改造,成功实现了负压精馏运行,促使生产负荷由原来的100%提升至150%,仅蒸汽成本节约230万元/年,且各项指标正常,率先在煤化工领域实现了国内煤化工负压精馏技术新突破。
据了解,传统的煤化工精馏装置,依靠正压精馏技术,存在能耗高、组分杂质多等问题。为了解决这一难题,该公司成立攻关小组进行技术研究,探索负压精馏技术在煤化工领域的应用,成功将负压精馏技术应用于DMO装置,在提高产品品质的同时,为装置的高效运行创造了有利条件。
“我们前期通过大量调研分析和数据论证,最终确定使用负压精馏技术来减少生产系统蒸汽用量和提高DMO品质”乙二醇车间主任叶展说。“该技术实施后,大幅度降低了各装置的产品蒸汽用量和生产能耗,实现了生产装置效益最大化的运行模式”。
“负压精馏技术应用后,通过真空泵抽负压技术,成功实现了负压精馏的高效利用,这一创新举措不仅利用低价能源替代了高价能源,还大幅降低了DMC分离塔的蒸汽消耗,产品质量得到明显提升,生产负荷更是提升到了150%,为园区‘一头多线’发展运行模式提供了有利条件,同时为下游各产业链耦合发展提供了基础保障”天业汇合总工程师李慧表示。
一直以来,该公司持续实施创新驱动发展战略,加强创新平台载体和创新主体培育,实现“产学研用”深度融合,攻关大型煤化工生产中的瓶颈课题,截止目前,该公司在节能减排、废弃物再利用、获得专利领域累计申请专利90余件,授权54件,切实为公司科技攻关和高质量发展奠定坚实基础。