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攻克长型工件试制的“拦路虎”——江南工业集团科研产品试制生产攻关纪实

2024/2/22 15:00:40 来源:中国企业新闻网

导言:2月12日正值大年初三,中国兵器江南工业集团机加二分厂数控工房内灯火通明,员工们开启了春节加班模式,确保春节后公司总装任务及时开展。

  212日正值大年初三,中国兵器江南工业集团机加二分厂数控工房内灯火通明,员工们开启了春节加班模式,确保春节后公司总装任务及时开展。

  20241月初,机加二分厂收到公司生产部任务,要求在215日以前,完成一批科研产品壳体试制加工生产任务。事关公司未来发展,责任重大,分厂收到任务后,立即召开生产试制布置会,就相关生产工作进行了安排。分厂启封了两台长轴加工机床,并由生产厂长牵头,带领中央企业技术能手伍浩、市青年岗位能手王志平、数控车工高级技师易波等人成立攻关团队,对产品部件进行试制攻关。

  该产品壳体为焊接件,具有工件较长、钢壁薄、材料硬度强等特点,加工难度非常大。操作人员易波车削外圆时,工件出现振动的情况,加工完后产品外圆产生了振刀纹,导致产品出现了变形、尺寸精度不达标、光洁度不高等问题。伍浩分析可能是由于工件较长,机床旋转时离心力会变大,产品固定力不足,工件在被加工时出现了振动,影响了加工质量。伍浩通过研究长轴件加工知识,提出了利用内撑夹具对工件内部进行支撑,提高加工过程中产品的内部支撑力。同时将手动四爪卡盘换成自动三爪锁紧卡盘进行工件夹持,从而更准定位夹持心中,提高产品装夹准度,降低产品在旋转时地摆动。

  加工后的工件,振刀纹确实消退不少,但是未达到标准要求。王志平分析可能是转速过高,导致工件出现摆动过大,他提出降低主轴每秒20的转速,杜绝了工件转动时离心力过大的问题。易波分析,中心架对产品的固定力有限,可以在加工前对产品进行尾顶固定,增强固定效果。经与技术人员商量,决定后续提出的两套方案同时执行,加工后的外圆振刀纹彻底消失了。

  正当他们以为可以顺利完成后续加工时,在车削工件两端螺纹后,螺纹出现了“乱牙”的情况,生产试制的第二道“拦路虎”出现了。伍浩分析可能是刀具硬度过强,使得切削力过大,导致工件产生振动。同时分析,刀具硬度过强,还会出现螺纹过度切削的情况,影响加工质量。易波为了降低刀具硬度,选择了硬度较低的白钢螺纹刀进行加工。王志平提出调整加工参数,降低每刀进刀深度,也可以起到降低切削力的效果。两个方案的实施,彻底解决了“乱牙”的问题。

  春节期间坚守岗位的他们,通过不断努力,凭借集体智慧,攻克重重难关,最终他们按期交付部件,确保了后期产品的按时装配。

作者:刘江滨

江南工业集团党委宣传部

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[责任编辑:乔姗]
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